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磕頭機自動環保的設備在油田的運用

顯著差異點確定差異系數的計算假設在泵充滿度為100%時,功率差分值為PC0,發生空抽時功率差分值為PCX,則充滿度系數可用A0來表示為A0=(PC0-PCX)/PC0,A0越大說明空抽越嚴重,對A0從進行實時檢測計算,從而感知抽油機的空抽程度,并根據空抽的程度,及時通過變頻器調整抽油機的工作沖次,最終實現對抽油機的智能節能控制。

  硬件設計抽油機智能節能裝置就是通過檢測顯著差異點的功率值,并計算出充滿度系數,根據充滿度系數,給變頻器輸出控制信號,使變頻器驅動電動機在一定的頻率下運轉。

  抽油機智能控制系統模塊框如所示。

  抽油機智能控制系統模塊框圖智能節能裝置關鍵設備構成:p操作面板(手動/自動/調試):可進行抽油機的一般操作,啟動、停止、急停手動、自動轉換等。

  p參數設定顯示面板(TD200):設定抽油機的工作方式等參數,顯示抽油機的工作參數,電流、電壓、充滿度系數、工作時間等。

  p可編程序控制器:對人機接口設定的參數及外部的輸入信號進行采集、計算、分析,得到最佳的運行頻率,輸出給變頻器。

  p變頻器,根據PLC的控制參數,驅動電動機在最佳的工作點工作。

  軟件的設計該節能控制裝置完全由可編程序控制器西門子PLC200控制,主要完成電動機的一般啟動停止操作,TD200參數顯示設定的處理,位置及功率傳感器信號采集,空抽度系數的計算,變頻器的控制等,為PLC200的流程圖。

  PLC200的流程圖程序首先初始化,將設置的參數調入內存,并啟動抽油機,當抽油機曲柄運轉到接近開關位置處時,程序將讀入功率值,根據上下行程的功率值計算差分值,并計算充滿度系數,當充滿度系數>=PC1時,降低變頻器的運行頻率,當充滿度系數  現成試驗情況抽油機智能控制裝置于2004年8月在新疆油田公司準東采油廠火燒山作業區H1416井投入試運行,抽油機為普通游粱式抽油機。裝置安裝前后相關數據對比如下:很明顯該井的單產噸耗下降了很多,在產液量沒有明顯變化的情況下,每天電耗下降了42千瓦時,經測算平均節能率為27%。

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